本鋼新聞
逆水前行 激流勇進(jìn)

——板材熱連軋廠(chǎng)1700生產(chǎn)線(xiàn)上半年生產(chǎn)紀實(shí)

  翻開(kāi)板材熱連軋廠(chǎng)1700生產(chǎn)線(xiàn)上半年的生產(chǎn)成績(jì)單,一組組數據彰顯著(zhù)在全體職工共同努力下收獲的碩果。1~6月份,產(chǎn)量同比提升4.5%,質(zhì)量與去年同期持平,前5個(gè)月全部完成不良品比考核指標,外部質(zhì)量異議和成本完成月計劃小停指標……而這些成績(jì)的背后,是在設備老化、人員緊缺的困難條件下,不斷使老設備煥發(fā)新生機與人才梯隊建設的積極努力。
  1700生產(chǎn)線(xiàn)是本鋼第一條熱軋生產(chǎn)線(xiàn),于上世紀60年代設計,70年代制造,80年代投產(chǎn),為本鋼的發(fā)展做出了卓越貢獻。年產(chǎn)量由建廠(chǎng)之初的不足10萬(wàn)噸,增長(cháng)到現在的數百萬(wàn)噸;質(zhì)量由普板,升級到如今的高附加值“雙高”產(chǎn)品,市場(chǎng)涵蓋了汽車(chē)、家電、石油管線(xiàn)等多方面高端用戶(hù)群。然而,由于投產(chǎn)時(shí)間長(cháng),近幾年設備和人員老化情況日益突出,特別是近5年內職工退休處于集中狀態(tài)。為此,該生產(chǎn)線(xiàn)針對這一現狀多措并舉,積極應對,上半年較好地完成了各項生產(chǎn)任務(wù)。
產(chǎn)量、質(zhì)量齊頭并進(jìn)
  上半年,1700生產(chǎn)線(xiàn)比計劃超產(chǎn)1.5萬(wàn)噸,與去年同期相比提升4.5%.自2月份返修品攻關(guān)開(kāi)展以來(lái),1700生產(chǎn)線(xiàn)返修品量大幅降低,1~6月份,月平均返修品5160噸,較2016年平均降幅3000噸。外部質(zhì)量異議均完成月計劃指標,前5個(gè)月完成不良品比考核指標。
  為提高生產(chǎn)穩定性和產(chǎn)品質(zhì)量,減少質(zhì)量缺陷,1700生產(chǎn)線(xiàn)積極響應各級工序質(zhì)量管理工作,圍繞2017年分廠(chǎng)質(zhì)量工作目標,強化過(guò)程質(zhì)量監督。積極開(kāi)展返修品、廢品、不良品等質(zhì)量攻關(guān),2月份取得了近3年來(lái)返修品量控制最好水平,為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量工作做出了積極貢獻。
  今年以來(lái),該生產(chǎn)線(xiàn)大力開(kāi)展降低返修品工作。首先通過(guò)調整荒軋出口攝像頭位置以保證荒軋板形,調整卷取機導尺整體偏移工作,以減輕精軋與卷取中心線(xiàn)不匹配問(wèn)題,保證了精軋板形平直,減少了塔形及頭部跑偏軋破缺陷。其次,通過(guò)實(shí)施氧化鐵皮攻關(guān)以及防扁卷等控制措施,減少了氧化鐵皮以及扁卷等缺陷。塔形卷二次處理以及0#庫內處理頭尾缺陷工作的實(shí)施,極大降低了塔形及頭尾缺陷返修品量。為進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,1700生產(chǎn)線(xiàn)針對發(fā)生過(guò)的卡鋼故障召開(kāi)分析研討會(huì ),制訂整改方案及預防措施。針對生產(chǎn)中存在的困難和不足,生產(chǎn)室積極與計劃、工藝、模型等技術(shù)人員密切配合,優(yōu)化軋制工藝和模型參數。對難軋品種規格或未軋制過(guò)品種,提前做好軋前準備和現場(chǎng)跟蹤,確保軋制穩定性。
讓老設備煥發(fā)新生機
  雖經(jīng)歷了1997~1998年、2001~2002年、2011~2012年的幾次重大設備升級改造,但是隨著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)要求的提升,設備運行時(shí)間的增長(cháng),設備老化日趨明顯給1700生產(chǎn)線(xiàn)設備運行維護工作帶來(lái)了空前的挑戰。
  多年來(lái),1700生產(chǎn)線(xiàn)完善和新增各項管理制度,積極組織設備技術(shù)人員開(kāi)展專(zhuān)項技術(shù)攻關(guān),利用能工巧匠的一技之長(cháng),對設備進(jìn)行合理化改進(jìn),做好進(jìn)口關(guān)鍵備件的修舊利廢工作,不斷完善落實(shí)超期服役設備應急預案。通過(guò)各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員齊心協(xié)力,多措并舉,解決了困擾生產(chǎn)的典型技術(shù)難題,改善了設備狀況,保證了設備的平穩運行。針對劣化趨勢嚴重的設備,出臺設備隱患及整改制度,落實(shí)到人,要求必須有全面系統的分析和具體的解決方案和解決時(shí)間,并按照規定時(shí)間節點(diǎn)完成。對涉及產(chǎn)品質(zhì)量的設備,要求點(diǎn)檢員加強點(diǎn)檢頻率,縮短點(diǎn)檢周期,將以往10天周期改為3天或5天,對隱蔽部位進(jìn)行排查,今年上半年多次發(fā)現較大設備隱患并給予及時(shí)處理,避免了故障擴大化造成的較長(cháng)時(shí)間停機。
  長(cháng)期以來(lái),1700生產(chǎn)線(xiàn)各作業(yè)區通過(guò)共同協(xié)調努力,保證了關(guān)鍵設備的功能投入,超期服役設備也仍處于穩定運行狀態(tài)中。自2016年年修調整后,設備故障停機時(shí)間始終處于可控狀態(tài),機械設備連續6個(gè)月完成月計劃小停指標,且產(chǎn)品質(zhì)量也取得了突破性進(jìn)展。
人才梯隊建設解難題
  多年前,由于1880、2300生產(chǎn)線(xiàn)籌備投產(chǎn)時(shí)期,大量年輕骨干輸出支援分廠(chǎng)建設,導致目前職工年齡兩級分化嚴重,其中機械流體作業(yè)區有9名點(diǎn)檢員至2020年將陸續全部退休,包含荒軋、精軋、卷取全部區域,機械、液壓、風(fēng)水全部專(zhuān)業(yè)。老師傅退休后,機械流體作業(yè)區僅剩40周歲以下點(diǎn)檢員13人。軋鋼作業(yè)區和電氣作業(yè)區同樣在近5年內處于退休高峰。
  今年以來(lái),1700生產(chǎn)線(xiàn)針對這一特殊情況,采取多項舉措進(jìn)行臨時(shí)協(xié)調和統籌。他們采取新老互助方法,讓相關(guān)專(zhuān)業(yè)年輕點(diǎn)檢員輔助老師傅工作,幫助及指導老師傅進(jìn)行電腦操作、基礎資料填寫(xiě)。老師傅與年輕點(diǎn)檢員共同對設備進(jìn)行點(diǎn)檢維護,將經(jīng)驗毫無(wú)保留地傳授給年輕點(diǎn)檢員。
  生產(chǎn)操作崗位通過(guò)推行一崗多能,有效提高了職工積極性及學(xué)習能動(dòng)性。“新型學(xué)徒制”配備師傅的標準和要求,使新員工很快進(jìn)入角色。同時(shí),作業(yè)區利用每天班前會(huì )前半小時(shí)時(shí)間,組織35歲以下年輕職工進(jìn)行典型案例分析、常見(jiàn)操作培訓,有效提高了年輕職工的自身素養和技術(shù)水平,為班組的后續穩定提供了有力支撐。人員的合理分配使用,做到了知人善任,人盡其才。
2017-08-02