本鋼新聞
從99.99%到99.9995%
“我們每天每隔一小時(shí)就對設備點(diǎn)檢一次,檢查出氬泵的運行參數,掌握其生產(chǎn)狀況,并及時(shí)向操作人員反饋,為生產(chǎn)高純度液氬產(chǎn)品提供保障。”在北營(yíng)能源總廠(chǎng)制氧生產(chǎn)二作業(yè)區的兩萬(wàn)立方米制氧機組生產(chǎn)現場(chǎng),該作業(yè)區丁班班長(cháng)孫偉對記者說(shuō)。
氬產(chǎn)品純度是制氧機的主要經(jīng)濟技術(shù)指標之一,更是煉鋼系統和軋鋼系統實(shí)現精煉、精軋生產(chǎn)的重要外部供應介質(zhì)的質(zhì)量指標。2017年,該作業(yè)區兩萬(wàn)立方米制氧機組連續實(shí)現全年氬氣純度達到99.9995%以上,對外銷(xiāo)售液氬4500噸,實(shí)現了保產(chǎn)、增效的“雙贏(yíng)”。
然而,該機組幾年前氬純度只能達到99.99%,如何從99.99%演變到99.9995%以上的呢?
“兩萬(wàn)立方米制氧機組2007年投產(chǎn),運行6年時(shí)間氬純度始終無(wú)法穩定達到大于99.999%的運行指標,生產(chǎn)的液氬也只能達到純氬的標準(純度≥99.99%),液氬產(chǎn)品無(wú)法滿(mǎn)足外部客戶(hù)需求(純度≥99.999%)。為此,從2014年開(kāi)始,我們以提質(zhì)增效為目標,在相關(guān)領(lǐng)導和技術(shù)人員的帶領(lǐng)下,開(kāi)始對液氬產(chǎn)品的純度標準進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。”談到氬產(chǎn)品純度變化的歷史,該作業(yè)區作業(yè)長(cháng)李勝俊說(shuō)。
提起攻關(guān)過(guò)程,該項目負責人焦兆文自豪地說(shuō):“我們首先購進(jìn)氣相色譜儀,對氬氣中各雜質(zhì)含量進(jìn)行了科學(xué)技術(shù)分析,通過(guò)技術(shù)Pareto圖,發(fā)現氬氣中甲烷和其它雜質(zhì)對氬氣標準根本不產(chǎn)生什么影響,相反,氬氣中的氮、氧含量對實(shí)現氬氣純度起關(guān)鍵因素。因此,針對關(guān)鍵問(wèn)題,我們群策群力、同舟共濟,通過(guò)采用‘頭腦風(fēng)暴法’,將所有攻關(guān)成員的認識和想法全部收集上來(lái),最終從壓縮系統、純化系統、精餾系統,以及最后的產(chǎn)品貯存等工序,共找出了詳盡的36個(gè)因素,并通過(guò)賦分篩分,將其中的34個(gè)因子納入了FMEA分析中,進(jìn)行最后的攻關(guān)處理,使氬氣純度不斷提高。”
在該作業(yè)區職工每天的巡檢操作中,記者看到了他們詳細的攻關(guān)改造工藝。如冷卻器進(jìn)水管道增加過(guò)濾器,粗氬放空由手動(dòng)改為自動(dòng)控制,將空壓機手動(dòng)控制改為自動(dòng)控制,在液氬貯槽管道法蘭處加裝止逆閥,通過(guò)設置膨脹機轉數報警、嚴細操作,實(shí)現全方位、全工序、全過(guò)程的技術(shù)管控,最終經(jīng)過(guò)相關(guān)數據分析、回歸分析、殘差分析,將人員操作波動(dòng)及精氬周期性波動(dòng)控制在最低。同時(shí),作業(yè)區依托六西格瑪管理項目,通過(guò)加強過(guò)程管控、措施優(yōu)化、深度分析、系統改進(jìn)、階段驗證、總結提高等有效措施,不斷優(yōu)化工藝參數,嚴肅工藝紀律,推行標準化操作,保證了氬氣純度達標。
“目前,兩萬(wàn)立方米制氧機組的液氬純度基本都維持在99.9995%以上,不僅完全滿(mǎn)足北營(yíng)公司、板材公司相關(guān)工序的生產(chǎn)工藝需要,而且許多外部客戶(hù)也非常滿(mǎn)意我們的高純度液氬產(chǎn)品,不僅訂單多,而且已經(jīng)供不應求了。”談起這份來(lái)之不易的成績(jì),自豪之情洋溢在該作業(yè)區每名職工的臉上,是那樣的神采飛揚。
氬產(chǎn)品純度是制氧機的主要經(jīng)濟技術(shù)指標之一,更是煉鋼系統和軋鋼系統實(shí)現精煉、精軋生產(chǎn)的重要外部供應介質(zhì)的質(zhì)量指標。2017年,該作業(yè)區兩萬(wàn)立方米制氧機組連續實(shí)現全年氬氣純度達到99.9995%以上,對外銷(xiāo)售液氬4500噸,實(shí)現了保產(chǎn)、增效的“雙贏(yíng)”。
然而,該機組幾年前氬純度只能達到99.99%,如何從99.99%演變到99.9995%以上的呢?
“兩萬(wàn)立方米制氧機組2007年投產(chǎn),運行6年時(shí)間氬純度始終無(wú)法穩定達到大于99.999%的運行指標,生產(chǎn)的液氬也只能達到純氬的標準(純度≥99.99%),液氬產(chǎn)品無(wú)法滿(mǎn)足外部客戶(hù)需求(純度≥99.999%)。為此,從2014年開(kāi)始,我們以提質(zhì)增效為目標,在相關(guān)領(lǐng)導和技術(shù)人員的帶領(lǐng)下,開(kāi)始對液氬產(chǎn)品的純度標準進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。”談到氬產(chǎn)品純度變化的歷史,該作業(yè)區作業(yè)長(cháng)李勝俊說(shuō)。
提起攻關(guān)過(guò)程,該項目負責人焦兆文自豪地說(shuō):“我們首先購進(jìn)氣相色譜儀,對氬氣中各雜質(zhì)含量進(jìn)行了科學(xué)技術(shù)分析,通過(guò)技術(shù)Pareto圖,發(fā)現氬氣中甲烷和其它雜質(zhì)對氬氣標準根本不產(chǎn)生什么影響,相反,氬氣中的氮、氧含量對實(shí)現氬氣純度起關(guān)鍵因素。因此,針對關(guān)鍵問(wèn)題,我們群策群力、同舟共濟,通過(guò)采用‘頭腦風(fēng)暴法’,將所有攻關(guān)成員的認識和想法全部收集上來(lái),最終從壓縮系統、純化系統、精餾系統,以及最后的產(chǎn)品貯存等工序,共找出了詳盡的36個(gè)因素,并通過(guò)賦分篩分,將其中的34個(gè)因子納入了FMEA分析中,進(jìn)行最后的攻關(guān)處理,使氬氣純度不斷提高。”
在該作業(yè)區職工每天的巡檢操作中,記者看到了他們詳細的攻關(guān)改造工藝。如冷卻器進(jìn)水管道增加過(guò)濾器,粗氬放空由手動(dòng)改為自動(dòng)控制,將空壓機手動(dòng)控制改為自動(dòng)控制,在液氬貯槽管道法蘭處加裝止逆閥,通過(guò)設置膨脹機轉數報警、嚴細操作,實(shí)現全方位、全工序、全過(guò)程的技術(shù)管控,最終經(jīng)過(guò)相關(guān)數據分析、回歸分析、殘差分析,將人員操作波動(dòng)及精氬周期性波動(dòng)控制在最低。同時(shí),作業(yè)區依托六西格瑪管理項目,通過(guò)加強過(guò)程管控、措施優(yōu)化、深度分析、系統改進(jìn)、階段驗證、總結提高等有效措施,不斷優(yōu)化工藝參數,嚴肅工藝紀律,推行標準化操作,保證了氬氣純度達標。
“目前,兩萬(wàn)立方米制氧機組的液氬純度基本都維持在99.9995%以上,不僅完全滿(mǎn)足北營(yíng)公司、板材公司相關(guān)工序的生產(chǎn)工藝需要,而且許多外部客戶(hù)也非常滿(mǎn)意我們的高純度液氬產(chǎn)品,不僅訂單多,而且已經(jīng)供不應求了。”談起這份來(lái)之不易的成績(jì),自豪之情洋溢在該作業(yè)區每名職工的臉上,是那樣的神采飛揚。
2018-05-15