本鋼新聞
板材冷軋廠(chǎng)狠抓產(chǎn)品質(zhì)量管控提升創(chuàng )效能力
近日,板材冷軋廠(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)室副主任關(guān)立凱的微信群里有這樣一條信息:4月2日零時(shí)37分,二號連退甲班首卷打磨表面符合FD。關(guān)立凱告訴記者,這是該廠(chǎng)積極推進(jìn)各成品機組按照外板標準進(jìn)行首卷檢查制度的一條反饋信息。
據了解,結合交接班時(shí)段易發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的實(shí)際,今年以來(lái),該廠(chǎng)強化質(zhì)量管控,把精細化管理貫徹于質(zhì)量工作的每一個(gè)環(huán)節,通過(guò)有效的控制和質(zhì)量把關(guān),提高品種鋼合格率,減少不良品的產(chǎn)生。要求班組對接班后生產(chǎn)的第一卷產(chǎn)品進(jìn)行檢查。據悉,首卷檢查制工作的推進(jìn),對產(chǎn)品缺陷做到了提前預判,確保了實(shí)物質(zhì)量的穩步提升。數據顯示:一季度,該廠(chǎng)各工序嚴格控制非計劃產(chǎn)品,較好地完成了本鋼集團下達的考核指標;3月份,高級別外板合格率也達到了本鋼集團設定的目標。
產(chǎn)品質(zhì)量“零缺陷”,打造“本鋼冷軋”優(yōu)質(zhì)品牌一直是該廠(chǎng)質(zhì)量管理的目標。對此,該廠(chǎng)以體系標準化建設為基礎,以“高質(zhì)量、差異化、低成本”為目標,通過(guò)扎實(shí)推進(jìn)“一貫制”生產(chǎn)和積極進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)等措施,進(jìn)一步夯實(shí)了質(zhì)量管理基礎工作,確保了汽車(chē)板和品種鋼軋成率的提高。
合力攻關(guān)顯成效,產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現提升。一季度,該廠(chǎng)充分發(fā)揮“大廠(chǎng)制”優(yōu)勢,組織技術(shù)人員深挖影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,全力開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),使常規缺陷降級得到有效改善。其中,普碳板形及酸洗銹蝕,一號連退輥?lái)延?,二號、三號連退輥?lái)延〉热毕菝黠@減少。同時(shí),該廠(chǎng)還以外板合格率提升為目標,先后對一號連退機組“軟硌印”、邊部吹掃不良、帶鋼表面“黑點(diǎn)”等十項影響外板生產(chǎn)的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行攻關(guān),實(shí)現了外板產(chǎn)品在冷軋工序的穩定生產(chǎn),確保了產(chǎn)品內部降級率逐步降低。
推進(jìn)“一貫制”,夯實(shí)管理基礎。為全面提高汽車(chē)板產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競爭力,該廠(chǎng)積極推進(jìn)“一貫制”,逐步建立和完善冷軋汽車(chē)板“一貫制”管理體系。通過(guò)梳理質(zhì)量管理流程,明確各機組缺陷負責人,從管理層面查找缺陷重復發(fā)生原因,從作業(yè)區,科室兩個(gè)層面對各類(lèi)控制措施的落實(shí)及管理制度的執行進(jìn)行管控,將缺陷事后分析改為提前管控,減少非計劃產(chǎn)品重復發(fā)生量。同時(shí),該廠(chǎng)還把各項指標細化分解落實(shí)到各崗位,并對生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)規程執行情況進(jìn)行監督、檢查,加強質(zhì)量自檢和互檢,對未履行崗位質(zhì)量職責要求的進(jìn)行責任追究,嚴格考核,使內部缺陷降級率逐月降低。
據了解,結合交接班時(shí)段易發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的實(shí)際,今年以來(lái),該廠(chǎng)強化質(zhì)量管控,把精細化管理貫徹于質(zhì)量工作的每一個(gè)環(huán)節,通過(guò)有效的控制和質(zhì)量把關(guān),提高品種鋼合格率,減少不良品的產(chǎn)生。要求班組對接班后生產(chǎn)的第一卷產(chǎn)品進(jìn)行檢查。據悉,首卷檢查制工作的推進(jìn),對產(chǎn)品缺陷做到了提前預判,確保了實(shí)物質(zhì)量的穩步提升。數據顯示:一季度,該廠(chǎng)各工序嚴格控制非計劃產(chǎn)品,較好地完成了本鋼集團下達的考核指標;3月份,高級別外板合格率也達到了本鋼集團設定的目標。
產(chǎn)品質(zhì)量“零缺陷”,打造“本鋼冷軋”優(yōu)質(zhì)品牌一直是該廠(chǎng)質(zhì)量管理的目標。對此,該廠(chǎng)以體系標準化建設為基礎,以“高質(zhì)量、差異化、低成本”為目標,通過(guò)扎實(shí)推進(jìn)“一貫制”生產(chǎn)和積極進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)等措施,進(jìn)一步夯實(shí)了質(zhì)量管理基礎工作,確保了汽車(chē)板和品種鋼軋成率的提高。
合力攻關(guān)顯成效,產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現提升。一季度,該廠(chǎng)充分發(fā)揮“大廠(chǎng)制”優(yōu)勢,組織技術(shù)人員深挖影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,全力開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),使常規缺陷降級得到有效改善。其中,普碳板形及酸洗銹蝕,一號連退輥?lái)延?,二號、三號連退輥?lái)延〉热毕菝黠@減少。同時(shí),該廠(chǎng)還以外板合格率提升為目標,先后對一號連退機組“軟硌印”、邊部吹掃不良、帶鋼表面“黑點(diǎn)”等十項影響外板生產(chǎn)的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行攻關(guān),實(shí)現了外板產(chǎn)品在冷軋工序的穩定生產(chǎn),確保了產(chǎn)品內部降級率逐步降低。
推進(jìn)“一貫制”,夯實(shí)管理基礎。為全面提高汽車(chē)板產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競爭力,該廠(chǎng)積極推進(jìn)“一貫制”,逐步建立和完善冷軋汽車(chē)板“一貫制”管理體系。通過(guò)梳理質(zhì)量管理流程,明確各機組缺陷負責人,從管理層面查找缺陷重復發(fā)生原因,從作業(yè)區,科室兩個(gè)層面對各類(lèi)控制措施的落實(shí)及管理制度的執行進(jìn)行管控,將缺陷事后分析改為提前管控,減少非計劃產(chǎn)品重復發(fā)生量。同時(shí),該廠(chǎng)還把各項指標細化分解落實(shí)到各崗位,并對生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)規程執行情況進(jìn)行監督、檢查,加強質(zhì)量自檢和互檢,對未履行崗位質(zhì)量職責要求的進(jìn)行責任追究,嚴格考核,使內部缺陷降級率逐月降低。
2019-04-29