本鋼新聞
板材能源總廠(chǎng)前三季度降本增效成績(jì)顯著(zhù)
板材能源總廠(chǎng)堅持“以效益為中心”經(jīng)營(yíng)理念,通過(guò)采用模擬市場(chǎng)化考核、狠抓關(guān)鍵環(huán)節、層層推進(jìn)落實(shí)等立體式管理,全方位推進(jìn)降本增效工作,前三季度降成本11416萬(wàn)元,利潤完成1276萬(wàn)元。高爐煤氣放散率0.15%,焦爐煤氣放散率0.54%,TRT發(fā)電量32324萬(wàn)千瓦時(shí),噸鋼耗新水完成2.71噸/噸。此外,對外銷(xiāo)售液氧、液氮、液氬,累計銷(xiāo)售額為3718萬(wàn)元。
作為本鋼集團的能源介質(zhì)保供單位,該廠(chǎng)牢固樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想和“大能源”理念,積極推進(jìn)“5+1”工作格局和“1+4”重點(diǎn)任務(wù),本著(zhù)“經(jīng)濟運行降成本”原則,以強化考核管理為突破口,采用模擬市場(chǎng)化考核機制,自上而下對各作業(yè)區、班組進(jìn)行利潤考核,切實(shí)提高職工的工作積極性和降本增效主動(dòng)性。在此基礎上,該廠(chǎng)不斷完善“日清日結”和三級計量體系,通過(guò)深入開(kāi)展周分析、月評比經(jīng)濟分析活動(dòng),以及層層監控,查找跑冒滴漏,使各作業(yè)區抓跑冒滴漏形成常態(tài)化,實(shí)現全流程降本增效。
在實(shí)際工作中,該廠(chǎng)圍繞鋼鐵生產(chǎn)各工序的水、電、氧氮、煤氣等能源管控關(guān)鍵環(huán)節,進(jìn)一步強化目標管理,圍繞各項成本指標,層層細化分解,橫向落實(shí)到部門(mén)和各系統,縱向落實(shí)到作業(yè)區和班組,確保指標落實(shí)到崗,落實(shí)到人。供水系統加強節水測漏工作,組織對管網(wǎng)進(jìn)行檢查,發(fā)現生產(chǎn)水和生活水漏點(diǎn)50余處,并及時(shí)處理,降低了企業(yè)用水成本。供電系統利用板材公司今年春秋檢作業(yè)之便,按計劃完成了43個(gè)站所的春秋檢設備掃除、絕繼保試驗工作,共掃除架空線(xiàn)路62條,處理缺陷18處,掃除電纜線(xiàn)路150余條,處理缺陷9處。燃氣系統根據主線(xiàn)檢修時(shí)間,制訂作業(yè)方案,組織大型停、送煤氣作業(yè)30余次,抽堵盲板24次,動(dòng)火測定145次,保證了后續設備的穩定運行,降低運行成本。氧氣系統按照本鋼集團總體生產(chǎn)安排,制訂了三種制氧機經(jīng)濟運行模式,保產(chǎn)節電的同時(shí)兼顧液體銷(xiāo)售創(chuàng )效,此外,還積極做好制氧機開(kāi)機過(guò)程的躲峰生產(chǎn)并采用液氧返充手段,大大縮短了開(kāi)機時(shí)間,降低了電耗,節約了生產(chǎn)運行成本。
作為本鋼集團的能源介質(zhì)保供單位,該廠(chǎng)牢固樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想和“大能源”理念,積極推進(jìn)“5+1”工作格局和“1+4”重點(diǎn)任務(wù),本著(zhù)“經(jīng)濟運行降成本”原則,以強化考核管理為突破口,采用模擬市場(chǎng)化考核機制,自上而下對各作業(yè)區、班組進(jìn)行利潤考核,切實(shí)提高職工的工作積極性和降本增效主動(dòng)性。在此基礎上,該廠(chǎng)不斷完善“日清日結”和三級計量體系,通過(guò)深入開(kāi)展周分析、月評比經(jīng)濟分析活動(dòng),以及層層監控,查找跑冒滴漏,使各作業(yè)區抓跑冒滴漏形成常態(tài)化,實(shí)現全流程降本增效。
在實(shí)際工作中,該廠(chǎng)圍繞鋼鐵生產(chǎn)各工序的水、電、氧氮、煤氣等能源管控關(guān)鍵環(huán)節,進(jìn)一步強化目標管理,圍繞各項成本指標,層層細化分解,橫向落實(shí)到部門(mén)和各系統,縱向落實(shí)到作業(yè)區和班組,確保指標落實(shí)到崗,落實(shí)到人。供水系統加強節水測漏工作,組織對管網(wǎng)進(jìn)行檢查,發(fā)現生產(chǎn)水和生活水漏點(diǎn)50余處,并及時(shí)處理,降低了企業(yè)用水成本。供電系統利用板材公司今年春秋檢作業(yè)之便,按計劃完成了43個(gè)站所的春秋檢設備掃除、絕繼保試驗工作,共掃除架空線(xiàn)路62條,處理缺陷18處,掃除電纜線(xiàn)路150余條,處理缺陷9處。燃氣系統根據主線(xiàn)檢修時(shí)間,制訂作業(yè)方案,組織大型停、送煤氣作業(yè)30余次,抽堵盲板24次,動(dòng)火測定145次,保證了后續設備的穩定運行,降低運行成本。氧氣系統按照本鋼集團總體生產(chǎn)安排,制訂了三種制氧機經(jīng)濟運行模式,保產(chǎn)節電的同時(shí)兼顧液體銷(xiāo)售創(chuàng )效,此外,還積極做好制氧機開(kāi)機過(guò)程的躲峰生產(chǎn)并采用液氧返充手段,大大縮短了開(kāi)機時(shí)間,降低了電耗,節約了生產(chǎn)運行成本。
2021-10-22