北營(yíng)公司自4月份自發(fā)電比例、噸鋼外購能源成本創(chuàng )佳績(jì)后,5月份降本創(chuàng )效再次遞交“高分”答卷,自發(fā)電比例達50%以上,降低噸鋼外購能源成本4000余萬(wàn)元。
從年初開(kāi)始,為了降低噸鋼外購能源成本,北營(yíng)公司精準施策,采取了一系列措施。首先,在工藝改造上做“文章”。對1780余熱蒸汽兌入中壓蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行改造,在鋪設管道的同時(shí),加裝手動(dòng)、電動(dòng)閥門(mén),此項改造已于4月中旬完成,實(shí)現小時(shí)多回收余熱蒸汽20噸,發(fā)電鍋爐減少外供中壓蒸汽用于多發(fā)電,日增加發(fā)電量7.2萬(wàn)千瓦時(shí)。原二電區域1.2萬(wàn)千瓦發(fā)電機組,通過(guò)減溫減壓每小時(shí)需要外供蒸汽40噸,該公司利用一個(gè)月時(shí)間,改造抽汽口,實(shí)現了發(fā)電鍋爐蒸汽高質(zhì)高用,提高蒸汽發(fā)電效率,日增加發(fā)電量3萬(wàn)千瓦時(shí)。在四電區域,他們對連桿機構進(jìn)行改造,實(shí)現日增加發(fā)電量7.2萬(wàn)千瓦時(shí)。在五電區域增加了3000千瓦發(fā)電機組,解決了蒸汽放散問(wèn)題,日增加發(fā)電量11萬(wàn)千瓦時(shí)。
此外,北營(yíng)公司還在節能管理上動(dòng)“真功”。動(dòng)員全體職工參與節能降耗管理,建立節能管理微信群,組織開(kāi)展跑冒滴漏問(wèn)題“隨手拍”活動(dòng),對曝光的各類(lèi)問(wèn)題,經(jīng)核實(shí)后,點(diǎn)對點(diǎn)進(jìn)行獎勵。5月23日,記者看到一名職工在北營(yíng)煉鐵總廠(chǎng)三鐵區域門(mén)前拍下一段管道泄漏蒸汽的視頻并第一時(shí)間發(fā)到群里。北營(yíng)能源管控中心稽查人員了解后,及時(shí)趕到現場(chǎng)進(jìn)行落實(shí)整改,并將整改后的情況進(jìn)行反饋。
北營(yíng)公司進(jìn)一步加大對各單位水耗、電耗管控力度,以單耗指標超標問(wèn)題為導向,開(kāi)展節能降耗攻關(guān)工作。對各單位峰谷比進(jìn)行嚴格管控,每周對指標完成情況進(jìn)行通報、考核。對生活水實(shí)行夜間降壓管控,進(jìn)行源頭減量控制,增加二級計量?jì)x表,為查找管道漏點(diǎn)提供分析支撐。該公司還對各單位蒸汽管網(wǎng)及減溫減壓裝置使用情況進(jìn)行梳理,杜絕蒸汽系統高質(zhì)低用的浪費現象,節省蒸汽,增加發(fā)電量,為降低噸鋼外購能源成本奠定了基礎。